燃气表检定系统升级改造-案例分享 燃气表检定系统升级改造气体流量检定标定装置气体流量校准装置 随着燃气表检定需求的不断增加,客户原有的燃气表检定系统在效率和准确性方面逐渐显现出不足。为此对客户的燃气表检定系统进行了全面的升级改造。此次升级主要围绕滞止容器、检定台以及上位机软件系统三个方面展开,旨在提升系统的稳定性、检定效率和自动化水平。 一、滞止容器的升级:从碳钢到304不锈钢 滞止容器作为燃气表检定系统中的关键部件,其材质和状态直接影响检定数据的准确性。原有的碳钢滞止容器在长期使用过程中,由于内部湿度较大,容易产生锈蚀,导致检定数据异常。为了解决这一问题,将原有的碳钢滞止容器更换为304不锈钢材质。304不锈钢具有优异的耐腐蚀性和抗锈蚀能力,能够有效避免因锈蚀导致的检定数据异常,确保检定结果的准确性和稳定性。 二、燃气表检定台的升级:从单表位到三表位,迈向自动化 为了提高检表效率,对燃气表检定台进行了全面升级。首先,将原有的单表位检定台扩充至三表位,使得一次可以同时检定三台燃气表,显著提升了检定效率。其次,在检定方法上,摒弃了传统的人工按键手动检定方式,引入了三台智能燃气表检定仪。通过视频识别技术,将燃气表字轮的转动转化为标准的脉冲信号,避免了人工读数带来的误差。 此外,智能检定仪与上位机检定软件的配合,实现了多台燃气表的一键自动检定。 三、上位机软件系统的升级:智能化与稳定性并重 在软件系统方面,对原有的上位机检定软件进行了全面升级。新的检定软件基于微软.NET平台开发,采用SQLite本地轻型数据库,并使用C#语言进行自主开发,在win10操作系统上运行,极大提高了检定系统的稳定性。 升级后的软件系统可将所有变频器、阀门、温度、压力、湿度等传感器全部接入,实现了对检定过程的全面监控和控制。检定过程中,除了夹表和卸表需要人工操作外,其他步骤均可通过一键自动检定完成。同时,系统还支持PC端的人工检定,进一步提升了操作的灵活性和便捷性。 升级改造后的显著成效 通过此次升级改造,客户的燃气表检定系统在效率、准确性和自动化水平方面都得到了显著提升。新系统能够轻松应对每年5000台周检燃气表的检定任务,不仅减少了人工操作的误差,还大幅缩短了检定时间,提高了整体工作效率。 视频详解 合作洽谈 相关产品 气体流量检定装置 相关视频 金属浮子流量计检定装置-承德项目分享 水表检定台定制设计-徐州案例分享 液体流量检定装置:沧州项目案例 气体流量检定装置改造-辽宁项目案例 上一篇:液体流量检定系统:沧州案例分享 下一篇:液体流量检定标定装置-案例分享 返回上级目录